1 故障現(xiàn)象
1 臺徐工 XR460D 型旋挖鉆機作業(yè)過程中,,當(dāng)鉆頭鉆滿泥土后執(zhí)行主卷揚提升動作,、并將鉆頭提升至孔口位置時,主卷揚偶爾發(fā)生提升無力故障,,有時甚至不能提升,。但是當(dāng)先導(dǎo)手柄松開三分之一行程時,主卷揚又能正常提升,。
2 液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
XR460D 型旋挖鉆機主卷揚最大提升力為520kN,,標(biāo)配 JS630 型機鎖鉆桿,最大鉆孔直徑為 3m,,其升降采用液壓驅(qū)動方式,。工作泵為變量柱塞泵,用于給主卷揚升降液壓系統(tǒng)提供壓力油,。主卷揚換向閥為液控負(fù)載敏感多路閥,,裝有壓力傳感器。主卷揚提升油壓設(shè)定為32.0MPa,,通過駕駛室內(nèi)的顯示器可隨時查看主卷揚提升,、下放時的油壓值。主卷揚馬達(dá)為力士樂 A6VE160HD1D 型變量馬達(dá),,用于驅(qū)動主卷揚減速器旋轉(zhuǎn),,實現(xiàn)主卷揚的提升、下放動作,。先導(dǎo)泵為齒輪泵,,其輸出的先導(dǎo)壓力油通過先導(dǎo)手柄驅(qū)動主卷揚換向閥閥芯移動,并控制主卷揚變量馬達(dá)的排量,。主卷揚制動,、浮動的開啟和關(guān)閉均由控制電路的電磁開關(guān)閥控制。主卷揚馬達(dá)原理如圖 1 所示,。
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3 故障原因分析
根據(jù)故障現(xiàn)象和主卷揚液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),,分析故障原因可能有以下 3 個方面:
3.1 先導(dǎo)油路故障
先導(dǎo)油壓作用在主卷揚馬達(dá) X 口(見圖 1),先導(dǎo)手柄輸出的先導(dǎo)壓力油控制主卷揚換向閥閥芯動作,同時控制主卷揚馬達(dá)變量機構(gòu)動作,。若先導(dǎo)手柄出現(xiàn)故障,,可造成先導(dǎo)油壓力異常,導(dǎo)致主卷揚換向閥閥芯時開時關(guān),、主卷揚馬達(dá)的排量不穩(wěn)定,。
若先導(dǎo)壓力過低,主卷揚馬達(dá)的排量將變?yōu)樽畲?,如圖 2 所示,。根據(jù)松開先導(dǎo)手柄三分之一行程時,主卷揚又能正常提升的故障現(xiàn)象,,該故障可能是先導(dǎo)壓力過低,,造成主卷揚馬達(dá)排量過大所致。
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3.2 工作油路故障
一是反饋油路不暢,。負(fù)載敏感系統(tǒng)中,,工作泵輸出液壓油的壓力值等于負(fù)載反饋壓力值加上固定壓差,若反饋油路堵塞,,就會造成工作泵輸出壓力不足,。
二是主卷揚提升側(cè)的溢流閥卡滯。若主卷揚提升側(cè)的溢流閥卡滯,,會造成主卷揚馬達(dá)提升側(cè)的壓力達(dá)不到設(shè)定壓力,,導(dǎo)致主卷揚提升無力。
三是主卷揚馬達(dá)變量機構(gòu)故障,。在同等壓力下,,主卷揚馬達(dá)輸出扭矩與排量成正比,。若主卷揚馬達(dá)變量機構(gòu)卡滯或內(nèi)部油路堵塞,,會造成其處于最小排量位置。在最小排量時,,主卷揚馬達(dá)輸出扭矩過小,,達(dá)不到主卷揚提升要求。
四是主卷揚馬達(dá)切斷壓力過高,。切斷壓力是指主卷揚馬達(dá)最小排量與最大排量轉(zhuǎn)換的臨界壓力,,如圖 2 所示。若負(fù)載壓力超過臨界壓力,,主卷揚馬達(dá)就會轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲笈帕?;若?fù)載壓力低于臨界壓力,主卷揚馬達(dá)就會轉(zhuǎn)變?yōu)樽钚∨帕?;若切斷壓力設(shè)定不當(dāng),,就會降低主卷揚馬達(dá)的輸出扭矩。
3.3 其他故障
一是主卷揚浮動電磁閥線路接觸不良,造成主卷揚馬達(dá)提升側(cè)壓力油通過浮動電磁閥卸荷,;二是主卷揚制動油路堵塞或制動電磁閥線路接觸不良,,造成制動器抱死。三是鉆具超載,,造成主卷揚提升困難,。
4 故障排查
根據(jù)故障原因分析,我們由簡單到復(fù)雜,,按照以下順序逐步進(jìn)行了排查,,如下所述。檢查該旋挖鉆機所用鉆桿為 JS630 機鎖鉆桿,,鉆頭為直徑 2m 的撈沙斗,,符合使用要求。檢查先導(dǎo)手柄開度正常,,在主卷揚提升時檢測主卷揚換向閥液控端口先導(dǎo)油壓在 0 ~3.5MPa 之間,,并與手柄開度同步變化,這說明先導(dǎo)手柄正常,。
在鉆頭滿土后執(zhí)行主卷揚提升動作,,觀察工作泵壓力穩(wěn)定在 21.0 ~ 22.0MPa 范圍,且鉆頭提升速度正常,。但是當(dāng)鉆頭提升至孔口位置時,,速度突然變慢并逐漸停止上升,此時觀察工作泵壓力為 31.5 ~ 32.0MPa,,為憋壓溢流狀態(tài),。當(dāng)先導(dǎo)手柄稍微松開一些后,主泵壓力又變回 21.0MPa,,速度又恢復(fù)正常,。通過此項排查,可排除反饋油路不暢,、浮動電磁閥故障和溢流閥卡滯的可能,。
檢查主卷揚制動是否正常。將控制制動的管路拆除并封堵,,檢查主卷揚設(shè)定溢流壓力,,發(fā)現(xiàn)提升壓力為 31.5 ~ 32.0MPa,屬于正常,。將制動管路復(fù)原,,用油壓表測量制動口壓力,在執(zhí)行主卷揚提升動作時,,在主卷揚速度變慢或停止時,,制動壓力始終是正常值,。由此排除制動異常的可能。
主 卷 揚 馬 達(dá) 為 變 量 馬 達(dá),, 最 大 排 量 為160mL/r,,最小排量為 110mL/r。分析認(rèn)為,,主 卷 揚 馬 達(dá) 正 常 提 升 時 工 作 壓 力 為 21.0 ~22.0MPa,,其排量應(yīng)為最大狀態(tài);此時若主卷揚馬達(dá)排量為最小狀態(tài),,主卷揚馬達(dá)輸出扭矩達(dá)不到主卷揚所需提升力,,使工作壓力上升到31.5 ~ 32.0MPa,其主卷揚馬達(dá)在最小排量時工作壓力基本上處于溢流狀態(tài),,使速度變慢至停止,。
為驗證上述分析結(jié)果,我們將控制主卷揚馬達(dá)變量的管路拆除并封堵,,使馬達(dá)始終處于最大排量,。經(jīng)反復(fù)進(jìn)行主卷揚提升測試,檢測主泵壓力保持在 21.0 ~ 22.0MPa,,故障現(xiàn)象消失,,這說明上述分析結(jié)果正確,應(yīng)重點檢查導(dǎo)致馬達(dá)變量異常的原因,。
壓力切斷閥是控制馬達(dá)變量的關(guān)鍵元件,,對馬達(dá)輸出扭矩的影響最為直接。因此,,我們將壓力切斷閥調(diào)節(jié)彈簧擰松 2 圈,,降低其切斷壓力值,然后反復(fù)進(jìn)行主卷揚提升測試,,此時檢測工作泵壓力為 21.0 ~ 22.0MPa,,故障現(xiàn)象完全消失。至此得出結(jié)論:該故障原因為主卷揚馬達(dá)切斷壓力值設(shè)定過高,,造成其排量突變?yōu)樽钚≈?,?dǎo)致其扭矩不足,、出現(xiàn)該故障,。
此次故障排查說明,當(dāng)出現(xiàn)主卷揚提升無力故障時,,應(yīng)結(jié)合故障現(xiàn)象和液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),,仔細(xì)觀察相關(guān)參數(shù)變化情況,排除不相關(guān)因素,,然后由簡單到復(fù)雜進(jìn)行逐步排查,,便可最終找出主卷揚提升困難的原因,。
作者:劉志剛 孫超 王轉(zhuǎn)來
來源:《工程機械與維修》2018年第5期
修機|旋挖鉆機主卷揚提升無力故障排查
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來源:匠客工程機械
1 故障現(xiàn)象
1 臺徐工 XR460D 型旋挖鉆機作業(yè)過程中,,當(dāng)鉆頭鉆滿泥土后執(zhí)行主卷揚提升動作,、并將鉆頭提升至孔口位置時,主卷揚偶爾發(fā)生提升無力故障,,有時甚至不能提升,。但是當(dāng)先導(dǎo)手柄松開三分之一行程時,主卷揚又能正常提升,。
2 液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
XR460D 型旋挖鉆機主卷揚最大提升力為520kN,,標(biāo)配 JS630 型機鎖鉆桿,最大鉆孔直徑為 3m,,其升降采用液壓驅(qū)動方式,。工作泵為變量柱塞泵,用于給主卷揚升降液壓系統(tǒng)提供壓力油,。主卷揚換向閥為液控負(fù)載敏感多路閥,,裝有壓力傳感器。主卷揚提升油壓設(shè)定為32.0MPa,,通過駕駛室內(nèi)的顯示器可隨時查看主卷揚提升,、下放時的油壓值。主卷揚馬達(dá)為力士樂 A6VE160HD1D 型變量馬達(dá),,用于驅(qū)動主卷揚減速器旋轉(zhuǎn),,實現(xiàn)主卷揚的提升、下放動作,。先導(dǎo)泵為齒輪泵,,其輸出的先導(dǎo)壓力油通過先導(dǎo)手柄驅(qū)動主卷揚換向閥閥芯移動,并控制主卷揚變量馬達(dá)的排量,。主卷揚制動,、浮動的開啟和關(guān)閉均由控制電路的電磁開關(guān)閥控制。主卷揚馬達(dá)原理如圖 1 所示,。
3 故障原因分析
根據(jù)故障現(xiàn)象和主卷揚液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),,分析故障原因可能有以下 3 個方面:
3.1 先導(dǎo)油路故障
先導(dǎo)油壓作用在主卷揚馬達(dá) X 口(見圖 1),先導(dǎo)手柄輸出的先導(dǎo)壓力油控制主卷揚換向閥閥芯動作,同時控制主卷揚馬達(dá)變量機構(gòu)動作,。若先導(dǎo)手柄出現(xiàn)故障,,可造成先導(dǎo)油壓力異常,導(dǎo)致主卷揚換向閥閥芯時開時關(guān),、主卷揚馬達(dá)的排量不穩(wěn)定,。
若先導(dǎo)壓力過低,主卷揚馬達(dá)的排量將變?yōu)樽畲?,如圖 2 所示,。根據(jù)松開先導(dǎo)手柄三分之一行程時,主卷揚又能正常提升的故障現(xiàn)象,,該故障可能是先導(dǎo)壓力過低,,造成主卷揚馬達(dá)排量過大所致。
3.2 工作油路故障
一是反饋油路不暢,。負(fù)載敏感系統(tǒng)中,,工作泵輸出液壓油的壓力值等于負(fù)載反饋壓力值加上固定壓差,若反饋油路堵塞,,就會造成工作泵輸出壓力不足,。
二是主卷揚提升側(cè)的溢流閥卡滯。若主卷揚提升側(cè)的溢流閥卡滯,,會造成主卷揚馬達(dá)提升側(cè)的壓力達(dá)不到設(shè)定壓力,,導(dǎo)致主卷揚提升無力。
三是主卷揚馬達(dá)變量機構(gòu)故障,。在同等壓力下,,主卷揚馬達(dá)輸出扭矩與排量成正比,。若主卷揚馬達(dá)變量機構(gòu)卡滯或內(nèi)部油路堵塞,,會造成其處于最小排量位置。在最小排量時,,主卷揚馬達(dá)輸出扭矩過小,,達(dá)不到主卷揚提升要求。
四是主卷揚馬達(dá)切斷壓力過高,。切斷壓力是指主卷揚馬達(dá)最小排量與最大排量轉(zhuǎn)換的臨界壓力,,如圖 2 所示。若負(fù)載壓力超過臨界壓力,,主卷揚馬達(dá)就會轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲笈帕?;若?fù)載壓力低于臨界壓力,主卷揚馬達(dá)就會轉(zhuǎn)變?yōu)樽钚∨帕?;若切斷壓力設(shè)定不當(dāng),,就會降低主卷揚馬達(dá)的輸出扭矩。
3.3 其他故障
一是主卷揚浮動電磁閥線路接觸不良,造成主卷揚馬達(dá)提升側(cè)壓力油通過浮動電磁閥卸荷,;二是主卷揚制動油路堵塞或制動電磁閥線路接觸不良,,造成制動器抱死。三是鉆具超載,,造成主卷揚提升困難,。
4 故障排查
根據(jù)故障原因分析,我們由簡單到復(fù)雜,,按照以下順序逐步進(jìn)行了排查,,如下所述。檢查該旋挖鉆機所用鉆桿為 JS630 機鎖鉆桿,,鉆頭為直徑 2m 的撈沙斗,,符合使用要求。檢查先導(dǎo)手柄開度正常,,在主卷揚提升時檢測主卷揚換向閥液控端口先導(dǎo)油壓在 0 ~3.5MPa 之間,,并與手柄開度同步變化,這說明先導(dǎo)手柄正常,。
在鉆頭滿土后執(zhí)行主卷揚提升動作,,觀察工作泵壓力穩(wěn)定在 21.0 ~ 22.0MPa 范圍,且鉆頭提升速度正常,。但是當(dāng)鉆頭提升至孔口位置時,,速度突然變慢并逐漸停止上升,此時觀察工作泵壓力為 31.5 ~ 32.0MPa,,為憋壓溢流狀態(tài),。當(dāng)先導(dǎo)手柄稍微松開一些后,主泵壓力又變回 21.0MPa,,速度又恢復(fù)正常,。通過此項排查,可排除反饋油路不暢,、浮動電磁閥故障和溢流閥卡滯的可能,。
檢查主卷揚制動是否正常。將控制制動的管路拆除并封堵,,檢查主卷揚設(shè)定溢流壓力,,發(fā)現(xiàn)提升壓力為 31.5 ~ 32.0MPa,屬于正常,。將制動管路復(fù)原,,用油壓表測量制動口壓力,在執(zhí)行主卷揚提升動作時,,在主卷揚速度變慢或停止時,,制動壓力始終是正常值,。由此排除制動異常的可能。
主 卷 揚 馬 達(dá) 為 變 量 馬 達(dá),, 最 大 排 量 為160mL/r,,最小排量為 110mL/r。分析認(rèn)為,,主 卷 揚 馬 達(dá) 正 常 提 升 時 工 作 壓 力 為 21.0 ~22.0MPa,,其排量應(yīng)為最大狀態(tài);此時若主卷揚馬達(dá)排量為最小狀態(tài),,主卷揚馬達(dá)輸出扭矩達(dá)不到主卷揚所需提升力,,使工作壓力上升到31.5 ~ 32.0MPa,其主卷揚馬達(dá)在最小排量時工作壓力基本上處于溢流狀態(tài),,使速度變慢至停止,。
為驗證上述分析結(jié)果,我們將控制主卷揚馬達(dá)變量的管路拆除并封堵,,使馬達(dá)始終處于最大排量,。經(jīng)反復(fù)進(jìn)行主卷揚提升測試,檢測主泵壓力保持在 21.0 ~ 22.0MPa,,故障現(xiàn)象消失,,這說明上述分析結(jié)果正確,應(yīng)重點檢查導(dǎo)致馬達(dá)變量異常的原因,。
壓力切斷閥是控制馬達(dá)變量的關(guān)鍵元件,,對馬達(dá)輸出扭矩的影響最為直接。因此,,我們將壓力切斷閥調(diào)節(jié)彈簧擰松 2 圈,,降低其切斷壓力值,然后反復(fù)進(jìn)行主卷揚提升測試,,此時檢測工作泵壓力為 21.0 ~ 22.0MPa,,故障現(xiàn)象完全消失。至此得出結(jié)論:該故障原因為主卷揚馬達(dá)切斷壓力值設(shè)定過高,,造成其排量突變?yōu)樽钚≈?,?dǎo)致其扭矩不足,、出現(xiàn)該故障,。
此次故障排查說明,當(dāng)出現(xiàn)主卷揚提升無力故障時,,應(yīng)結(jié)合故障現(xiàn)象和液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu),,仔細(xì)觀察相關(guān)參數(shù)變化情況,排除不相關(guān)因素,,然后由簡單到復(fù)雜進(jìn)行逐步排查,,便可最終找出主卷揚提升困難的原因,。
作者:劉志剛 孫超 王轉(zhuǎn)來
來源:《工程機械與維修》2018年第5期
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