1 故障現(xiàn)象
1 臺(tái)三一 PQ190 Ⅱ型平地機(jī)行駛速度緩慢,,前進(jìn)后退最快只有 4.8km/h,但能通過(guò)變速手柄進(jìn)行切換擋位,。平地機(jī)行駛時(shí),可以觀察到左側(cè)輪胎有打滑現(xiàn)象,。
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2 原因分析
該平地機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)采用電氣控制液壓驅(qū)動(dòng)使其行駛,,分析認(rèn)為,可能是電氣控制部分或液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障,。
2.1 電控原因
該平地機(jī)行駛的電氣控制原理如圖 1 所示,。可能出現(xiàn)的故障原因有以下 4 種:一是行駛電磁閥 Y3,、Y4 故障,,或與其相關(guān)電路上的電阻 R5、R6 和三級(jí)管 T1,、T2損壞,;二是馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N1、N2 損壞,;三是主模塊CPU224 的輸入,、輸出 Q0.0、Q0.1 線路及 I0.0,、I0.1 線路斷路,;四是主模塊 CPU224 損壞無(wú)信號(hào),或是程序損壞,。
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2.2 液壓系統(tǒng)原因
液壓驅(qū)動(dòng)行駛傳動(dòng)系統(tǒng)原理如圖 2 所示,。液壓驅(qū)動(dòng)行駛系統(tǒng)可能出現(xiàn)的故障的原因有以下 3 種:一是左、右行駛馬達(dá)(3,、4)的伺服閥卡滯 , 二是防滑調(diào)壓閥組 2 故障,,三是行駛泵 1 的行駛電磁閥 7 和溢流閥卡滯。
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3 故障排查
3.1 檢查主模塊
檢查主模塊 CPU224 的 Q0.0,、Q0.1 線路,。Q0.0,、Q0.1指示燈閃爍,且二級(jí)管 V3,、V4 閃爍,,證明 Q0.0、Q0.1 線路通路,,電阻 R5,、R6 和三級(jí)管 T1、T2 也完好正常,。
3.2 檢查行駛電磁閥
拆下行駛電磁閥 Y3,、Y4 的電磁線圈。測(cè)試其電阻為20 ~ 25Ω,,表明其在規(guī)定的范圍內(nèi),,用螺絲刀按壓閥芯,閥芯移動(dòng)順暢沒有卡滯現(xiàn)象,,證明行駛電磁閥 Y3,、Y4 正常。
3.3 檢查線路
檢查行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器及線路,。將左行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N1 線路 I0.0 斷開,,操作平地機(jī)行駛,速度沒有變化,,斷開右行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N2 的 I0.1 線路,,操作平地機(jī)行
駛,速度下降至 2km/h,,由此判定左行駛馬達(dá)的轉(zhuǎn)速傳感器的 I0.0 線路故障或傳感器 N1 損壞,。觀察主模塊 CPU224的 I0.0 與 I0.1 指示燈時(shí)發(fā)現(xiàn),I0.0 線路指示燈常亮,,I0.1 線路指示燈閃爍,,說(shuō)明 I0.0 線路或左轉(zhuǎn)速傳感器 N1 故障。將左,、右轉(zhuǎn)速傳感器 N1,、N2 拆下互換,分別切斷 I0.0,、I0.1 線路,,操縱平地機(jī)行駛,結(jié)果與之前的故障現(xiàn)象相反,,證明左行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N1 損壞,。
3.4 檢查行駛馬達(dá)速度傳感器
將 I0.0 線 路 斷 開,I0.0 與I0.1 線路用導(dǎo)線連接起來(lái),共同使用右轉(zhuǎn)速傳感器 N2,,平地機(jī)行駛正常,,由此進(jìn)一步排除主模塊 CPU224 和行駛液壓系統(tǒng)有故障的可能。
3.5 更換傳感器
分析認(rèn)為,,左行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N1 損壞后,,平地機(jī)主模塊 CPU224 無(wú)法接收到輸入信號(hào),平地機(jī)行駛速度下降,,并且左側(cè)行駛馬達(dá)速度將增快,,造成左側(cè)輪胎打滑,更換左行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器后,,故障得以排除,。
來(lái)源《工程機(jī)械與維修》2019年第4期
修機(jī)|三一 PQ190 Ⅱ型平地機(jī)行駛速度緩慢 的故障排查
匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)
來(lái)源:匠客工程機(jī)械
1 故障現(xiàn)象
1 臺(tái)三一 PQ190 Ⅱ型平地機(jī)行駛速度緩慢,,前進(jìn)后退最快只有 4.8km/h,但能通過(guò)變速手柄進(jìn)行切換擋位,。平地機(jī)行駛時(shí),可以觀察到左側(cè)輪胎有打滑現(xiàn)象,。
2 原因分析
該平地機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)采用電氣控制液壓驅(qū)動(dòng)使其行駛,,分析認(rèn)為,可能是電氣控制部分或液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障,。
2.1 電控原因
該平地機(jī)行駛的電氣控制原理如圖 1 所示,。可能出現(xiàn)的故障原因有以下 4 種:一是行駛電磁閥 Y3,、Y4 故障,,或與其相關(guān)電路上的電阻 R5、R6 和三級(jí)管 T1,、T2損壞,;二是馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N1、N2 損壞,;三是主模塊CPU224 的輸入,、輸出 Q0.0、Q0.1 線路及 I0.0,、I0.1 線路斷路,;四是主模塊 CPU224 損壞無(wú)信號(hào),或是程序損壞,。
2.2 液壓系統(tǒng)原因
液壓驅(qū)動(dòng)行駛傳動(dòng)系統(tǒng)原理如圖 2 所示,。液壓驅(qū)動(dòng)行駛系統(tǒng)可能出現(xiàn)的故障的原因有以下 3 種:一是左、右行駛馬達(dá)(3,、4)的伺服閥卡滯 , 二是防滑調(diào)壓閥組 2 故障,,三是行駛泵 1 的行駛電磁閥 7 和溢流閥卡滯。
3 故障排查
3.1 檢查主模塊
檢查主模塊 CPU224 的 Q0.0,、Q0.1 線路,。Q0.0,、Q0.1指示燈閃爍,且二級(jí)管 V3,、V4 閃爍,,證明 Q0.0、Q0.1 線路通路,,電阻 R5,、R6 和三級(jí)管 T1、T2 也完好正常,。
3.2 檢查行駛電磁閥
拆下行駛電磁閥 Y3,、Y4 的電磁線圈。測(cè)試其電阻為20 ~ 25Ω,,表明其在規(guī)定的范圍內(nèi),,用螺絲刀按壓閥芯,閥芯移動(dòng)順暢沒有卡滯現(xiàn)象,,證明行駛電磁閥 Y3,、Y4 正常。
3.3 檢查線路
檢查行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器及線路,。將左行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N1 線路 I0.0 斷開,,操作平地機(jī)行駛,速度沒有變化,,斷開右行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N2 的 I0.1 線路,,操作平地機(jī)行
駛,速度下降至 2km/h,,由此判定左行駛馬達(dá)的轉(zhuǎn)速傳感器的 I0.0 線路故障或傳感器 N1 損壞,。觀察主模塊 CPU224的 I0.0 與 I0.1 指示燈時(shí)發(fā)現(xiàn),I0.0 線路指示燈常亮,,I0.1 線路指示燈閃爍,,說(shuō)明 I0.0 線路或左轉(zhuǎn)速傳感器 N1 故障。將左,、右轉(zhuǎn)速傳感器 N1,、N2 拆下互換,分別切斷 I0.0,、I0.1 線路,,操縱平地機(jī)行駛,結(jié)果與之前的故障現(xiàn)象相反,,證明左行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N1 損壞,。
3.4 檢查行駛馬達(dá)速度傳感器
將 I0.0 線 路 斷 開,I0.0 與I0.1 線路用導(dǎo)線連接起來(lái),共同使用右轉(zhuǎn)速傳感器 N2,,平地機(jī)行駛正常,,由此進(jìn)一步排除主模塊 CPU224 和行駛液壓系統(tǒng)有故障的可能。
3.5 更換傳感器
分析認(rèn)為,,左行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器 N1 損壞后,,平地機(jī)主模塊 CPU224 無(wú)法接收到輸入信號(hào),平地機(jī)行駛速度下降,,并且左側(cè)行駛馬達(dá)速度將增快,,造成左側(cè)輪胎打滑,更換左行駛馬達(dá)轉(zhuǎn)速傳感器后,,故障得以排除,。
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